一、 噪聲源分析
在供熱系統中離不開(kāi)泵、和,可這些又都是產(chǎn)生噪聲源的設施。
先說(shuō)管道,液體流經(jīng)管道時(shí),由于湍流和摩擦激發(fā)的壓強擾動(dòng)就會(huì )產(chǎn)生噪聲,特別是當雷諾數Re>2400時(shí)的湍流狀態(tài),這種含有大量不規則的微小旋渦的湍流,可以說(shuō)自身就處于“吵”的狀態(tài)。尤其流經(jīng)節流或降壓閥門(mén)、截面突變的管道或急驟拐彎的彎頭時(shí),湍流與這些阻礙流體通過(guò)的部分相互作用產(chǎn)生渦流噪聲,其聲功率級(dB)隨流速的變化關(guān)系可表示為:△Lw=60lg,若管路設計不當還可以產(chǎn)生空化噪聲;再說(shuō)閥門(mén),帶有節流或限壓作用的閥門(mén),是液體傳輸管道中影響 大的噪聲源。當管道內流體流速足夠時(shí),若閥門(mén)部分關(guān)閉,則在閥門(mén)入口處形成大面積扼流,在扼流區域液體流速提高而內部靜壓降低,當流速大于或等于介質(zhì)的臨界速度時(shí),靜壓低于或等于介質(zhì)的蒸發(fā)壓力,則在流體中形成氣泡。氣泡隨液體流動(dòng),在閥門(mén)扼流區下游流速逐漸降低,靜壓升高,氣泡相繼被擠破,引起流體中無(wú)規則的壓力波動(dòng),這種的湍化現象稱(chēng)為空化,由此產(chǎn)生的噪聲叫空化噪聲。在流量大、壓力高的管路中,幾乎所有的節流閥門(mén)均能產(chǎn)生空化噪聲,這種空化噪聲順流而下可沿管道傳播很遠,這種無(wú)規則噪聲能激發(fā)閥門(mén)或管道中可動(dòng)部件的固有振動(dòng),并通過(guò)這些部件作用于其它相鄰部件傳至管道表面,產(chǎn)生類(lèi)似金屬相撞產(chǎn)生的有調聲音??栈肼暤穆暪β逝c流速的七次方或八次方成正比,因此為降低閥門(mén)噪音可采用多級串接閥門(mén),目的是逐級降低流速。如我們經(jīng)常使用的截止閥,采用的是低進(jìn)高出的流向,因此當流體流經(jīng)閥腔時(shí),就會(huì )在控制閥瓣的下面(即扼流區內)形成低壓高速區,產(chǎn)生氣泡。通過(guò)閥瓣后又形成高壓低速區,氣泡相繼被擠破產(chǎn)生空化噪音。
根據以上分析可見(jiàn)管道噪聲、閥門(mén)噪聲都與液體流動(dòng)的狀態(tài)有關(guān),換句話(huà)說(shuō)即與壓差和流速有關(guān)。
二、流速、壓差所產(chǎn)生的噪聲調查
下面是我們實(shí)地調查的數據。天津堿廠(chǎng)朝陽(yáng)樓小區換熱站,供熱面積26.5萬(wàn)平方米,管線(xiàn)敷設方式:室外架空,該換熱站分四個(gè)環(huán)路供出。南區管徑DN250所供面積13.2萬(wàn)平方米;北區管徑DN250所供面積10.8萬(wàn)平方米;春風(fēng)里管徑DN200,所供面積12000平方米;34#樓管徑DN150,所供面積8012平方米。住戶(hù)反映34#樓和春風(fēng)里安裝控制閥后噪音較大。2003年3月3日我們到現場(chǎng)進(jìn)行(設備流量計、噪聲計),數據如下:
實(shí)測室內噪聲34#樓、2、3單元57 dB;春風(fēng)里1#樓1、3單元58 dB~60 dB,而南區1#樓1、3、5單元為45~47 dB。從以上數據看,雖然各入戶(hù)單元流速都沒(méi)超過(guò)設計要求,但由于相對單體流速太快、壓差較大,造成在控制閥處產(chǎn)生空化噪聲。34#樓的壓差為0.06Mpa,而南區1#樓的壓差為0.02 Mpa,形成局部流速快和壓差大的另一個(gè)原因是34#樓和春風(fēng)里距換熱站的距離較近。 遠端用戶(hù)入口距離350米左右,而南北區 遠端用戶(hù)達1000米左右,同是一個(gè)系統距離相差懸殊,因此造成入戶(hù)壓差相差很大,流速相差也大。由于管線(xiàn)又是架空安裝這種空化噪聲與支架又產(chǎn)生共振使得噪聲傳遞到室內,此種情況在遼河油田曙光作業(yè)區也有發(fā)生。不單單是架空管線(xiàn),埋地管線(xiàn)也可以產(chǎn)生空化和湍流摩擦噪聲。如天津北辰區的一個(gè)供熱小區是直埋管線(xiàn)。安裝流量控制閥后噪聲明顯增加,實(shí)測室內達65 dB。詢(xún)問(wèn)用戶(hù)說(shuō)以前也有,但沒(méi)現在大,將控制閥拆除后,實(shí)測室內還達58 dB,究其原因也是由于熱網(wǎng)平衡不好,個(gè)別單體壓差大、流速過(guò)快。前面說(shuō)過(guò)空化噪聲和聲功率與流速的七次方或八次方成正比,因此,流速雖然只差一點(diǎn)點(diǎn),但噪聲卻增加很大。鑒于以上的情況,對朝陽(yáng)樓小區的34#樓我們采取了逐級降壓或者說(shuō)逐級降低資用壓頭和流速的辦法。首先將支干線(xiàn)的出口閥門(mén)(DN150)進(jìn)行了調整,又將單元入戶(hù)閥門(mén)進(jìn)行了調整。再測34#樓入戶(hù)壓差控制在0.03~0.05Mpa之間,再測室內噪音2單元102已降至35 dB,3單元101降至40 dB,已滿(mǎn)足需求。
三、 降噪控制閥的產(chǎn)生
前面已經(jīng)提到聲功率級隨流速的變化關(guān)系為△Lw=60lg,而由△P=KVS·G2又可得出V=,因此可見(jiàn)當流量系數(KVS),流通截面積(πR2)時(shí),聲功率級也可表示為△Lw=60lg,而自力式流量控制閥又是基于調整壓差達到控制流量的目的。那么如何既壓差又達到降噪的目的,根據以上實(shí)測數據及理論分析,我們采用了多級降壓的結構。首先將手動(dòng)閥瓣改變?yōu)樾毙?,使得流通性能即可又可降低流速,這是 級;其次將自動(dòng)閥瓣改為雙弧面,雙閥瓣結構,流體流動(dòng)時(shí)先通過(guò)上閥瓣上圓弧面,再通過(guò)下圓弧面即方便流體通過(guò)又可降低流速,這是 級;然后流體再通過(guò)下閥瓣的上圓弧面和下圓弧面這是第。同時(shí)在自動(dòng)閥瓣上還帶有側筋板即可導流,又可流體中形成的氣泡。為了因扼流產(chǎn)生的低壓高速區,我們開(kāi)始時(shí)在控制閥入口和手動(dòng)控制處增加了阻尼網(wǎng)降低流速,減少扼流,可經(jīng)過(guò)試驗不可行,因為阻尼網(wǎng)雖然(采用了材料),但由于網(wǎng)眼直徑的限制很容易引起堵塞;我們又將自動(dòng)閥瓣改變?yōu)槭猃X形,目的是為了減少高速區內形成的氣泡。但由于梳齒的形狀和強度不利于長(cháng)期使用,因此也沒(méi)有采用。 后還是采取了多級降噪的結構。我們經(jīng)過(guò)近1000多次的試驗不斷改進(jìn),使控制閥的噪聲從原來(lái)的65~75dB降到現在的45~55 dB。